高氨氮脫硫廢水處理吹脫-吸附工藝
石灰石-石膏濕法是我國電廠尾氣脫硫的主要處理工藝,而脫硫塔定期排出的廢水中含有懸浮物、微量重金屬、亞硫酸鹽、氨氮等污染物。隨著尾氣中氮氧化物排放標準的提高,一些項目的SNCR或SCR脫硝系統(tǒng)中投入了過量的氨水。過量的氨水在煙道內(nèi)蒸發(fā)轉化成氨氣,與氮氧化物進行反應,提高了脫硝效率。同時,未完全反應的過量氨氣隨空氣進入下游的脫硫塔,經(jīng)過漿液噴淋后,融入脫硫塔漿液中再進入脫硫廢水,造成脫硫廢水中的氨氮濃度嚴重超標。目前,國內(nèi)的脫硫廢水處理工藝分為傳統(tǒng)的中和絮凝沉淀工藝和深度處理工藝,如膜濃縮后蒸發(fā)結晶、煙道噴霧干燥。傳統(tǒng)的脫硫廢水處理系統(tǒng)采用中和絮凝沉淀工藝,并未考慮對氨氮的去除。若采用膜濃縮蒸發(fā)結晶技術,高濃度的氨氮嚴重影響反滲透膜的正常運行,增加了反滲透裝置的投資及運行成本。同時,采用蒸發(fā)結晶工藝時蒸發(fā)裝置的投資及運行成本高,蒸發(fā)結晶裝置易結垢、腐蝕。若采用煙道噴霧干燥,揮發(fā)出的氨氣又回到了廢氣中,在脫硫系統(tǒng)中循環(huán)。
目前,處理脫硫廢水中氨氮的方法主要有生物法、離子交換、折點氯化法和吹脫法等。生物法需要補充大量堿和碳源,且脫硫廢水的高含鹽量、高氨氮對微生物的存活和繁殖有抑制作用,運行維護困難,出水容易超標。離子交換是利用沸石的離子交換能力,可將廢水中的NH+4交換出來,其缺點是高濃度的氨氮廢水使得再生頻繁,運行維護困難。折點氯化法的缺點是副產(chǎn)物氯胺和氯代有機物會造成二次污染,只適用于低濃度的氨氮廢水。吹脫法將空氣通過風機吹入廢水中,利用氣泡充分融合水中的溶解性氣體,空氣將溶解性氣體帶出水體。胡繼峰等采用吹脫法處理氮肥廠高氨氮廢水時,發(fā)現(xiàn)pH值大于12且溫度高于90℃時,氨氮去除效率達到90%。劉文龍等發(fā)現(xiàn)當廢水pH值為11.5、吹脫溫度為80℃、吹脫時間為120min時,氨氮的脫除率可達99.2%。但傳統(tǒng)吹脫法具有以下缺點:吹脫時間長,需要30min以上的停留時間;易產(chǎn)生二次污染,環(huán)境中氨氣氣味很大;容易結垢堵塞,脫硫廢水中含有大量的鈣鹽、鎂鹽,加熱和加堿后很容易生成氫氧化鈣、氫氧化鎂等沉淀物,長時間運行會堵塞填料、噴嘴,造成運行故障。因此,本文結合工程實例介紹一種去除脫硫廢水中氨氮的吹脫-吸附裝置,該裝置采用兩級吹脫工藝去除廢水中的氨氮,加裝在濃縮澄清池和清水罐之間,使得傳統(tǒng)的脫硫廢水處理系統(tǒng)具有了脫除氨氮的功能,并且能夠克服傳統(tǒng)吹脫法吹脫時間長、容易結垢堵塞的缺點。
1、某熱電廠脫硫廢水高氨氮處理系統(tǒng)
1.1 工程概況
浙江嘉興某熱電有限公司采用石灰石-石膏濕法脫硫、SNCR+SCR聯(lián)合脫硝。旋風筒入口煙氣溫度約為650℃,由于煙氣溫度低于脫硝反應需要的溫度,造成脫硝效率偏低,故通過提高氨水的噴射量(150~200L/h)來提高脫硝效率。過量的氨水在煙道內(nèi)蒸發(fā)轉化成氨氣,與氮氧化物進行反應,提高了脫硝效率,未完全反應的過量氨氣隨煙氣進入下游的脫硫塔。經(jīng)過漿液噴淋后,融入脫硫塔漿液中,造成脫硫塔漿液中氨氮的濃度達到了1400~1500mg/L。廠區(qū)建有傳統(tǒng)的脫硫廢水中和絮凝沉淀處理系統(tǒng),但無法去除廢水中的氨氮,氨氮濃度需要降低到200mg/L以下才能排入工業(yè)園區(qū)的廢水處理廠。
該公司脫硫廢水處理系統(tǒng)的設計進出水水質(zhì)指標詳見表1,出水污染物指標滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標》(DL/T997―2006)及工業(yè)園區(qū)廢水處理廠對脫硫廢水出水的接收要求。
進水氨氮、懸浮物濃度高,呈弱酸性,氯離子濃度高。綜合比較生化法、折點氯化法、離子交換法等工藝,因廢水中缺少微生物生長的碳源,無機鹽分高,故采用生化法運行困難。折點氯化法和離子交換法需要消耗大量的次氯酸鈉和吸附材料,運行成本很高。因此,考慮在原有脫硫廢水處理系統(tǒng)上進行改造,加裝一套吹脫-吸附氨氮處理裝置,作為脫硫廢水處理系統(tǒng)中的一部分,與原有廢水系統(tǒng)串聯(lián)使用,使得原有脫硫廢水裝置具有了脫除氨氮的功能。
1.2 工藝流程及技術特點
原有脫硫廢水處理系統(tǒng)采用的是中和絮凝沉淀工藝,建設有廢水緩沖罐、三聯(lián)箱、濃縮澄清池、清水罐。改造后在濃縮澄清池后端、清水罐前端加裝一套吹脫-吸附氨氮處理裝置。高濃度的氨氮廢水經(jīng)過廢水收集罐后進入三聯(lián)箱,通過加堿將pH值調(diào)整至10~11,使廢水中的氨氮能夠更好地游離。在三聯(lián)箱內(nèi)加入絮凝劑和助凝劑,使得廢水中的懸浮物形成絮凝物,在下游沉淀池內(nèi)沉淀。上層清液溢流進入循環(huán)罐,在循環(huán)罐內(nèi)與蒸汽進行熱交換,溫度加熱到35~45℃。隨后進入1#吹脫塔內(nèi)的噴淋系統(tǒng),噴淋出來的液滴與從吸附塔出來的循環(huán)空氣進行第一次吹脫。經(jīng)過一次吹脫后的廢水輸送至2#吹脫塔內(nèi)的噴淋系統(tǒng),噴淋出來的液滴與從吸附塔出來的循環(huán)空氣進行第二次吹脫。吹脫后的廢水進入二級沉淀池,隨后溢流清液流入清水罐。處理后的廢水被送入后續(xù)其他的處理系統(tǒng)進一步處理,確保最終水質(zhì)滿足相應的排放要求。整個系統(tǒng)占地約10m×15m。改造后處理工藝流程詳見圖1。
因廢水中氨氮濃度很高,本裝置設置了兩級吹脫塔,可以取得更好的氨氮處理效果。在循環(huán)罐中,把水蒸氣通入廢水中,提高廢水的溫度至40~50℃。再通過高壓噴嘴霧化噴淋,在吹脫塔內(nèi)逆向與循環(huán)空氣接觸。廢水中的氨氮被吹脫出來,再以氨氣的形式被循環(huán)空氣帶走。系統(tǒng)的特點為:采用二級吹脫塔,更適合高氨氮廢水的處理;吹脫―吸附氨氮處理裝置在單個吹脫塔內(nèi)的停留時間為5~8min;相對于開放的氨氮吹脫系統(tǒng),氨氣將在三個塔內(nèi)循環(huán),廢氣不會排入環(huán)境造成二次污染;氨氣吸附在除鹽水中,可輸送至廠區(qū)的脫硝除鹽水罐,吸附的氨氣得到了回收利用;兩級吹脫塔采用旋流板塔,避免了填料塔的結垢堵塞;噴嘴采用大通徑噴嘴,具有防止堵塞的特點。
1.3 關鍵設計參數(shù)
項目的設計關鍵參數(shù)有塔直徑、氣液比等,詳細設計參數(shù)見表2所示。
在設備選型的關鍵參數(shù)中,吹脫塔塔徑的選取非常重要,影響到工程的造價和處理效果。塔徑選擇偏小會提高空氣流速,造成空氣停留時間短、除霧器除霧效果差,空氣流速低時塔的直徑大、造價高。綜合考慮后,吹脫塔和吸附塔的直徑取1.5m。其次是液氣比的選取,氣液比過高會增加風機的風量進而增加項目造價,也會消耗更多的熱能,液氣比小會影響氨氮的脫除效果,故本項目取氣液比為3000∶1。然后是吹脫塔的選型,常見的吹脫塔有填料塔、旋流塔、文丘里管塔等。本項目吹脫塔選用旋流塔,不設填料,避免了填料層的結垢、堵塞。吸附塔除鹽水噴淋吸收氨氣,選用了吸附效率更高的填料塔。另外,本項目噴嘴采用的SMP實心錐噴嘴,具有通徑大、不易堵塞的特點,設計的雙層噴淋提高了噴淋的覆蓋率。
在運行參數(shù)的設計方面,主要的參數(shù)為pH、水溫等。周明羅等研究表明吹脫效率隨pH值的升高而增大,氣液比越大,氨吹脫傳質(zhì)動力也越大,其吹脫效率也越大。綜合工藝要求及防止水垢生成,故廢水pH值控制在10~11。此外,溫度也會影響氨離子和游離氨的平衡,溫度升高有利于氨氣的析出。但過高的溫度,消耗更高的蒸汽且塔內(nèi)結垢情況嚴重,因此,通過蒸汽調(diào)節(jié)閥水溫控制在35~45℃。
2、運行效果及成本分析
2.1 運行效果
該工程于2019年10月完成調(diào)試,然后進行了7天總共168小時的試運行,測量的主要參數(shù)為廢水日累計處理量(取自廢水提升泵出口流量計)、出水氨氮濃度。日累計流量為80~110m3/d,平均日處理量為95.8m3/d,達到了設計的處理量要求。試運行期間氨氮去除效果詳見圖2所示。
由圖2可知,試運行七天的出口氨氮濃度均低于排放要求的200mg/L。第一天初始的氨氮濃度為1506.2mg/L,出水氨氮的濃度最高,最高一次測量達到了150.4mg/L,氨氮去除效率為90%。第六天、第七天出水氨氮的濃度最低,為40.3~50.4mg/L,出水氨氮濃度降低是因為原始氨氮濃度的降低。隨著廢水系統(tǒng)的運行,脫硫塔里的高氨氮廢水逐漸排出,工藝水不斷補進,脫硫塔內(nèi)的漿液氨氮濃度也呈下降趨勢。在運行到第四天時,脫硫塔內(nèi)的氨氮濃度降到了1305.4mg/L,此時的氨氮出口濃度為45.2mg/L,氨氮去除效率為96.54%。在運行到第七天時,脫硫塔內(nèi)的氨氮濃度降到了802.7mg/L,此時的氨氮出口濃度為50.1mg/L,氨氮去除效率為93.75%。在七天試運行期間,入口水樣的氨氮濃度為1506.2~802.7mg/L,處理后出水氨氮濃度為40.3~150.4mg/L,氨氮的脫除效率為90%~96.54%。結果表明,采用二級吹脫塔處理高氨氮脫硫廢水,脫除效率達到90%以上,出水指標遠優(yōu)于工業(yè)園區(qū)廢水處理廠對脫硫廢水出水氨氮濃度200mg/L以下的指標要求。
此外,對吹脫塔壁和底部進行檢查,沒有發(fā)現(xiàn)大塊的硬垢產(chǎn)生,但出水中含有大量的細小白色沉淀物,是因為廢水中的鈣鹽、鎂鹽在加熱堿性條件下生成了Ca(OH)2、Mg(OH)2等沉淀,懸浮在廢水中。這些沉淀通過吹脫塔后設置的二級沉淀池和精密過濾器被去除。選用的SMP噴嘴,未發(fā)現(xiàn)噴嘴堵塞,但碳化硅材質(zhì)的噴嘴出現(xiàn)了破損,使得出水氨氮濃度在短時間內(nèi)出現(xiàn)了增高,替換備用噴嘴后恢復正常。吸附氨氣后的除鹽水,通過噴淋泵連續(xù)輸送至脫硝除鹽水箱回收利用。
2.2 成本分析
試運行階段共運行七天,七天內(nèi)噸水處理費用詳見表3。
藥劑主要包括液堿、PAC、PAM,藥劑費用為6.95元/t,電費為5.65元/t,蒸汽費用為5.19元/t,人工費4.15元/t。同時,吹脫-吸附聯(lián)合工藝將脫附的氨氣重新吸附到除鹽水中,使得氨氣得到了利用,產(chǎn)生了一部分經(jīng)濟利益。七天回收約氨水共145t,產(chǎn)生經(jīng)濟效益為4.15元/t??傔\行費用減去氨水收益,得到處理每立方米脫硫廢水的總費用為14.84元。
3、結論
(1)在嘉興某熱電廠已有的廢水處理設備基礎上,于濃縮澄清池和清水罐之間加裝一套配有兩級吹脫塔的吹脫-吸附氨氮處理裝置,該系統(tǒng)具有了脫除氨氮的功能。
(2)投運后的試運行結果表明:濃度為1506.2mg/L的高氨氮脫硫廢水,經(jīng)過廢水處理系統(tǒng)及新增的吹脫-吸附氨氮處理裝置后,出水氨氮濃度為40.3~150.4mg/L,出水氨氮指標滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標》(DL/T997―2006)及出水接收單位對廢水的氨氮濃度的要求。
(3)廢水中脫除的氨氮吸附在除鹽水中被脫硝系統(tǒng)回收利用,每噸廢水處理費用由18.99元降低到14.84元。(來源:中煤科工集團杭州研究院有限公司)
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