電石渣處理含醛污水工藝
某園區(qū)含醛污水處理工序只能接收甲醛含量小于30mg/L的污水,且處理量有限。2015年以來曾兩次因含醛廢水甲醛含量高、污水量大,無法外排,導致BDO運行部全線或BDO裝置停車,含醛污水成為制約該運行部正常生產(chǎn)運行的一個難題。
含甲醛廢水屬于有毒、難處理的工業(yè)廢水之一,甲醛含量超標,極易使污水處理系統(tǒng)的活性淤泥中毒。有文獻報道,當甲醛濃度為150mg/L時,微生物活性為原來活性的一半,當濃度超過200mg/L時,微生物活性完全受到抑制,嚴重影響水處理效果。如果這部分水直接排入自然水體,會對人體產(chǎn)生致癌和致畸形傷害。BDO運行部的含醛污水主要來自BDO區(qū)域和公用火炬分液罐,收集至兩個低熱值罐中,水質情況見表1。
針對含甲醛的工業(yè)污水,至今較為成熟的處理工藝技術有高級氧化工藝、吹脫工藝、生物法等。由于高級氧化法所用氧化劑價格較高、工藝過程氧化劑消耗量很大,因此運行費用特別高,該技術在實際工程中的應用受到很大限制。吹脫法對高濃度的甲醛廢水處理效果較好,對濃度<900mg/L的甲醛廢水處理效果不理想。直接用生物法處理高濃度甲醛比較困難,又由于甲醛為真溶液,利用混凝等常規(guī)處理方法難度較大。
一、實驗部分
在有電石渣存在的情況下,甲醛會聚合生成已糖,甲醛聚糖反應的主要產(chǎn)物是簡單的葡萄糖,氣相色譜檢測出的產(chǎn)物達幾十種,各種反應物之間又會互相轉化,反應比較復雜,其主要反應方程式如下:
采用園區(qū)現(xiàn)有的工業(yè)生產(chǎn)廢料電石渣處理含醛污水,在實驗室進行了多次試驗,通過對電石渣的加入量、反應溫度、pH值等參數(shù)進行對比試驗,摸索出適宜反應條件,溫度75~90℃,pH值11~13,電石渣加入量0.3%~0.8%。經(jīng)過多次小試,實驗取得了很好的效果,甲醛去除率穩(wěn)定達到99%以上,同時,利用現(xiàn)有設備進行了中試及半工業(yè)實驗,實驗結果見表2。
二、工業(yè)應用
根據(jù)以上實驗數(shù)據(jù),研究認為用電石渣法處理含醛污水技術上可行,利用現(xiàn)有的設備和廠房,本著節(jié)約投資,簡便易行的原則設計建成了一套含醛污水處理裝置。
2.1 工藝流程
1)反應池。含醛污水與電石渣的反應在反應池內進行。反應采用間歇處理方式,每批次處理含醛污水量為75~95m3,投入適量電石渣。
開啟含醛污水總管上的閥門,向反應池送入需要處理的含醛污水,加入電石渣,控制該pH值維持在11~13,同時啟動攪拌機,開啟蒸汽管閥門通入蒸汽,對含醛污水進行加熱;當池內液體溫度上升到85℃時,關閉蒸汽管閥門,維持10~30min,然后取樣、化驗,判斷甲醛含量是否達標。若甲醛含量未達標,繼續(xù)維持反應溫度,適當投加電石渣,并分析監(jiān)測反應進程。若甲醛含量小于30mg/L,即認定反應過程結束,將池內液體輸送至沉淀池。
2)中和。處理后的含醛污水pH值為11~13,通過硫酸經(jīng)管道混合器將pH值調整為6~9,然后流入沉淀池進行污泥沉降。
3)沉淀。中和后的污水在沉淀池內自然沉降,經(jīng)排放口排出清液至污水排放。
4)排泥。沉淀結束后,打開沉淀池排泥閥,將含泥污水排入反應池內,并將少量活化池水送入反應池內。待污泥積累一定量后通過板框壓濾機進行污泥脫除。
2.2 試驗結論
在實驗的基礎上,利用新建含醛污水裝置進行了工業(yè)處理含醛污水,電石渣處理含醛污水效果明顯,甲醛的去除率穩(wěn)定在99%以上,污水中甲醛含量處理徹底,完全達到了污水排放要求。
三、結論
1)實驗數(shù)據(jù)證明,以電石渣為催化劑,使甲醛聚合成糖類處理含醛污水的方法切實可行,該方法具有反應迅速,簡便易行,甲醛去除徹底的特點。
2)利用某園區(qū)的生產(chǎn)廢料電石渣,變廢為寶,處理成本極低,產(chǎn)生的糖類對微生物的毒害較小,對園區(qū)后續(xù)的污水處理幾乎不會造成影響。
3)電石渣作為催化劑不與水中其他物質發(fā)生反應,避免產(chǎn)生新的雜質。
4)實驗數(shù)據(jù)表明,用電石渣處理含醛污水效果明顯,甲醛的去除率穩(wěn)定在98%以上,污水中甲醛含量完全達到了排放要求。
目前,已經(jīng)開始利用建成裝置進行含醛廢水處理,徹底解決了含醛污水排放的被動局面,能夠達到含醛污水進出水量平衡,完全可以滿足BDO運行部的安全生產(chǎn)運行需求,取得了經(jīng)濟效益和環(huán)境效益雙豐收。(來源:中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司)
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