典型案例:上海污泥深度脫水運行優(yōu)化探索
污泥深度脫水是近幾年發(fā)展起來的應急污泥處理工藝。在污泥永久處理處置工程建成前,仍將發(fā)揮一段時間的作用。分析了某污水處理廠深度脫水運行情況,重點開展了藥劑替代試驗,提出可用于生產的替代藥劑組合,實現(xiàn)了降本增效的目標。
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0 引言
上海于1923年建成了國內最早的城鎮(zhèn)污水處理廠,經過多年的發(fā)展,特別是“十一五”“十二五”的大力建設,目前全市共有53座污水處理廠。2012年以前,上海市城鎮(zhèn)污水處理廠污泥多為簡單脫水至含水率80%后填埋。隨著“關于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知”(環(huán)辦[2010]157號)出臺,以及原國家環(huán)保部減排核查要求逐步將污泥處理處置納入核查范圍,由此導致單純依托污水處理廠的機械脫水工藝無法滿足環(huán)保要求。為此,2012年間,上海市興建了一批污泥應急工程,采用板框壓濾機進行深度脫水,以衛(wèi)生填埋為處置出路。全國范圍來看,廈門、杭州、無錫等地也紛紛先后建成投產了深度脫水。深度脫水路線長期以來為上海市污水處理廠的穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要作用,截至目前,深度脫水在全市污泥處理處置中仍占比高達60%。在規(guī)劃污泥永久工程仍處于建設或前期階段,現(xiàn)狀污泥深度脫水仍將持續(xù)發(fā)揮作用,應急背景下該工藝路線確實存在諸多問題,有必要研究深度脫水工藝優(yōu)化改造的可行技術。
本文以某廠深度脫水為典型案例,分析了其多年來的運行情況,以及后續(xù)提高產能及優(yōu)化成本的試驗成果。
1 深度脫水概況
該廠位于浦東新區(qū),緊鄰長江,占地面積254 hm2,服務范圍包括閔行、徐匯、長寧、黃浦、浦東新區(qū)等,服務面積1 255 km2。該廠建成于1999年,當時以預處理后排放為主,隨后2004年建成了一級加強工藝,2008年建成了二級生物處理工藝,2013年新增了一級B工藝。隨著污水處理規(guī)模及處理程度的不斷提升,污泥產生量也在不斷增加。該廠原先污泥處理處置以脫水后填埋為主,應政府部門要求,該廠于2012年10月建成了污泥深度脫水工藝,服務于本廠及外廠污泥的進一步深度脫水后滿足填埋要求,運往填埋場。
該深度脫水工程于2011年12月開工,工程總投資2.61億元,總占地面積2.67 km2,位于廠區(qū)北側圍墻內,建設規(guī)模為300 tDS/d污泥(含水率80%),經過深度脫水后污泥達到60%含水率,負責接納共計11座污水處理廠產生的污泥。根據(jù)設計,深度脫水前的污泥需加入鐵鹽和石灰作為調理劑進行污泥性質調理,其投加量分別為8%、20%,經深度脫水后的污泥應滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置混合填埋用泥質》(GB/T 23485-2009)標準的要求,即含水率≤60%,剪切強度≥25 kN/m2等指標。
該廠深度脫水系統(tǒng)主要由4部分組成:①混合調理系統(tǒng)。對濃縮污泥和脫水污泥進行混合稀釋調理,調理后污泥的含水率控制在95%左右。②藥劑系統(tǒng)。設置FeCl3溶液儲罐和熟石灰儲罐、消解罐,通過投加泵將藥劑投加至調理池。③化學調理系統(tǒng)。對稀釋后的污泥先后通過定量投加FeCl3和石灰乳液進行化學調理,改善其脫水性能。④隔膜壓濾系統(tǒng)。利用隔膜壓濾機的2次壓榨(低壓、高壓)作用對化學調理后的污水進行深度脫水,使污泥的含水率降至60%以下。隔膜壓濾機共計26套,其中國產設備20套,進口設備6套,單臺處理能力不小于15 tDS/d,每批次時間不大于4 h。工藝流程如圖1所示。
2 實際運行情況
2.1 主要運行數(shù)據(jù)
經統(tǒng)計2013~2017年運行數(shù)據(jù)(見圖2),該深度脫水系統(tǒng)實際處理量與設計規(guī)模相近,隨著運行經驗的積累、設施設備改造的投入,實際處理量呈現(xiàn)逐漸提高的趨勢。
由于污泥性質隨著氣溫、污水處理工藝等影響,深度脫水的處理能力也受其影響,以2014年為例(見圖3),年平均處理污泥量為283 tDS/d,F(xiàn)eCl3投加率11.8%,石灰投加率30.3%。分析該廠污泥VSS/SS變化趨勢,1~4月VSS/SS介于60%~70%,污泥較難脫水,此階段污泥處理量普遍低于250 tDS/d,石灰投加率達到30%~50%。5~8月,VSS/SS接近50%,污泥處理量高于300 tDS/d,石灰投加率基本穩(wěn)定低于30%。9月期間,深度脫水系統(tǒng)卸料、調理分組清淤檢修,處理量異常。10~12月,VSS/SS逐步提高,污泥處理量維持略低于300 tDS/d。
2.2 存在問題
盡管日平均處理量已逐年提高,基本達到設計值,但藥劑投加量仍遠高于設計值。實際運行表明,一旦藥劑投加量降低,極易導致進泥壓力過高,進泥量受限,壓濾后泥餅不成形等問題,因此實際運行中藥劑投加量始終居高不下。這帶來一系列問題:污泥調理過程中添加大量的石灰及FeCl3,對設施設備造成嚴重的腐蝕磨損;添加的藥劑全部轉移到深度脫水后的污泥中,減量效率大大下降,侵占了大量的填埋空間;投加石灰的作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境石灰粉塵四溢,設備磨損嚴重,對職工職業(yè)健康危害極大;調理后的污泥pH高達11~12,導致大量的氨氣在調理區(qū)、壓濾車間散發(fā),臭氣問題嚴重影響操作空間作業(yè)人員安全。此外,隨著該廠污水處理量的不斷攀升,污泥產量也在不斷增長,急需污泥深度脫水提高產能應對增長的污泥。
3 優(yōu)化改進試驗及結果分析
鑒于存在上述問題,有必要探索使用替代藥劑,從而大大減少石灰用量,以期提高污泥產量,以應對污泥處理量增長的需求;提高污泥減量效率,減少污泥脫水產生的泥餅體積,降低處置壓力;降低運行成本,一定程度改善作業(yè)環(huán)境。藥劑選擇的原則是原料易得,盡可能避免二次污染,脫水后的泥餅符合當前處置的要求(含水率、橫向剪切力),兼顧處置的多種方向可能性。在借鑒天津、嘉興、杭州等地板框脫水運行成功經驗的基礎上,擬從藥劑選型方面進行優(yōu)化改進。由于該深度脫水系統(tǒng)規(guī)模較大、影響范圍廣,優(yōu)化改進試驗宜穩(wěn)妥開展,試驗過程經歷了小試藥劑選型、中試模擬試驗、單臺生產性驗證,以期探索最佳藥劑選型及組合,最佳運行工況,最優(yōu)運行結果。
1 2編輯:王媛媛
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