高鹽稠油污水達標(biāo)外排處理工藝
高鹽廢水,是指總含鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)至少1%(10000mg/L)的廢水,其廣泛產(chǎn)生于化工、制藥、制革、食品、采油、海產(chǎn)品加工等眾多工業(yè)實踐中。稠油污水屬于一類典型的高鹽廢水,其水溫高、粘度大、油水密度差小、乳化嚴(yán)重、含油量及含鹽量高,水中有機成分復(fù)雜且含有酚類等化合物,可生化性差,相對于其他采油廢水難度更高,屬于難生物降解污水。結(jié)合國內(nèi)現(xiàn)階段研究及現(xiàn)場調(diào)研情況,大部分采油廢水治理工程處理能力不足、功能不完善、生化效率低、不能連續(xù)穩(wěn)定運行、外排達標(biāo)率得不到保證。
文章為解決某油田稠油污水達標(biāo)外排問題,開展“強化混凝+高鹽生物強化+臭氧-BAF深度凈化”綜合處理中試,考察該工藝的處理效能及穩(wěn)定性,為其后期工程化設(shè)計提供技術(shù)依據(jù)。
1、材料與方法
1.1 試驗用水
中試用水取自某油田稠油污水處理站沉降罐排水,具有鹽度高、有機成分復(fù)雜、毒性大、可生化性低等特點,具體水質(zhì)特征,見表1。
1.2 中試裝置及流程
中試采用“預(yù)處理(混凝沉淀)+高鹽生物強化(水解酸化-接觸氧化)+深度凈化(臭氧氧化-BAF)”工藝,系統(tǒng)由調(diào)節(jié)池、混凝沉淀池、水解酸化池、接觸氧化池、中間水池、臭氧氧化塔、BAF池及出水池組成,有效容積分別為30、3、6、15、6、2、3及6m3,處理規(guī)模1m3/h。生化段根據(jù)具體功能與廢水水質(zhì)特征,投加耐鹽活性污泥及填料予以強化,其中水解酸化及接觸氧化池投加軟性懸掛填料,填充率70%,BAF段投加陶粒填料,填充率65%;臭氧氧化段投加陶瓷鮑爾環(huán)填料,填充率50%,加強布水并提高臭氧傳質(zhì)及利用率;工藝流程,見
1.3 耐鹽活性污泥
根據(jù)稠油污水鹽度及COD主要組成,利用采油污水處理廠生化池污泥、油田開采區(qū)污染土壤及鹽堿地土壤等作為種源,采用限制性培養(yǎng)技術(shù)進行特定培養(yǎng)及馴化,即嚴(yán)格按照微生物現(xiàn)場應(yīng)用條件進行培養(yǎng)基質(zhì)選擇,待微生物菌群具有一定代謝能力后,直接采用實際廢水進行高效降解功能菌群的篩選和擴培,短期內(nèi)完成特定耐鹽活性污泥的制備。
1.4 軟性懸掛填料
在辮帶式編織基礎(chǔ)上對合成纖維親水性、生物親和性及帶電性進行改性,同時添加生物活性促進物質(zhì),能夠?qū)崿F(xiàn)高鹽環(huán)境下微生物快速附著及生物膜穩(wěn)定更新。
1.5 試驗方法
中試工藝為“預(yù)處理(混凝沉淀)+高鹽生物強化(水解酸化-接觸氧化)+深度凈化(臭氧氧化-BAF)”,啟動初期,三段工藝單獨、同步運行?;炷芜M行藥劑篩選、復(fù)配及投加量等初步確定;高鹽生化段與BAF段進行耐鹽活性污泥投加、活性恢復(fù)與填料預(yù)掛膜;臭氧段初步確定臭氧投加量與COD脫除關(guān)系;待預(yù)處理段出水石油類≤20m/L、SS≤20mg/L,高鹽生化段COD去除率>50%且耐鹽活性污泥充分附著于填料且相對牢固時,將兩段工藝串聯(lián)起來,連續(xù)進出水,優(yōu)化工藝參數(shù);待高鹽生化段出水SS≤20mg/L、COD≤100mg/L時,將其與深度凈化段串聯(lián)運行,實現(xiàn)全工段連續(xù),結(jié)合處理效果繼續(xù)優(yōu)化各工段運行參數(shù),最終使得出水COD≤50mg/L、石油類≤3mg/L、揮發(fā)酚≤0.3mg/L、SS≤20mg/L(DB21/1627―2008)。
各單元啟動運行方法如下。
1.5.1 預(yù)處理單元
結(jié)合稠油污水水質(zhì)特點,以COD、石油類等為考察目標(biāo),通過對市售絮凝劑與助凝劑進行有效組合與條件優(yōu)化,確定藥劑成分、配比與控制參數(shù)。
1.5.2 生化單元
向生化段投加耐鹽活性污泥2000~3000mg/L,采用“間歇悶曝+連續(xù)流培養(yǎng)”相結(jié)合的方式進行微生物活性恢復(fù)、培養(yǎng)、馴化與填料掛膜,掛膜期間根據(jù)掛膜效果及COD、石油類、揮發(fā)酚等去除水平調(diào)整營養(yǎng)液與實際廢水的投加比例,逐步實現(xiàn)生物膜培養(yǎng)、馴化、增厚及穩(wěn)定。
1.5.3 臭氧氧化單元
按照操作規(guī)程及性能參數(shù)表,進行本單元的合理啟動;根據(jù)進出水COD、B/C等指標(biāo),調(diào)整及優(yōu)化臭氧單元工藝控制條件。
1.5.4 全流程連續(xù)穩(wěn)定運行方法
進水負(fù)荷及流量逐步提高至設(shè)計目標(biāo)(1m3/h),結(jié)合處理效果控制負(fù)荷提升比例,不斷優(yōu)化過程控制參數(shù),最終考察整體工藝運行的穩(wěn)定性及處理水平。
1.6 分析項目及方法
主要分析項目及方法如下,COD:氯氣校正法;石油類:紅外分光光度法;揮發(fā)酚:4-氨基安替比林分光光度法;SS:重量法;總鹽:重量法;BOD5:稀釋接種法;有機物定性定量分析:氣質(zhì)聯(lián)用(GC/MS);DO、pH及水溫采用便攜式儀器測定。
2、結(jié)果與討論
2.1 稠油污水有機物成分解析
GC/MS結(jié)果顯示:污水中有機物以環(huán)烴(脂環(huán)烴、芳香烴)類衍生物為主,總含量為89%,包括:酮類、酚類、酯類、噻唑類、含硫化合物;其余鏈烴類衍生物總含量為11%,包括:酸類、醇類和酰胺類;從有機物官能團分析可知,苯系物含量約占68%。
因此,該污水中難降解有機物多、成分復(fù)雜、可生化性差,同時鹽含量、石油類等濃度高,影響微生物的正常代謝性能,有必要通過合理的預(yù)處理手段,降低廢水毒性并提高可生化性,提高生化進水品質(zhì),以利于高鹽稠油污水高效降解功能菌群的構(gòu)建。
2.2 COD去除效果分析
結(jié)合掛膜情況及處理效果調(diào)整進水負(fù)荷及工藝參數(shù),生物膜逐步馴化至成熟、穩(wěn)定,直至進水流量達設(shè)計要求(1m3/h)及穩(wěn)定運行。整體連續(xù)運行至穩(wěn)定期間,各工段COD去除情況,見圖2。
穩(wěn)定運行期間(最后15d),在進水流量1m3/h、TDS28500~31200mg/L、COD821~875mg/L條件下,由圖2可見,混凝出水COD573~599mg/L、水解酸化出水COD468~489mg/L、接觸氧化出水COD72~78mg/L、臭氧氧化出水COD57~63mg/L、BAF出水COD38~43mg/L,平均去除率分別為31%、19%、84%、20%、34%,整體去除率達95%以上。
優(yōu)化后主要工藝參數(shù)控制,見表2。
2.3 石油類去除效果分析
中試裝置整體連續(xù)運行至穩(wěn)定運行期間,3個主體工段(預(yù)處理+高鹽生化+深度凈化)的石油類去除情況見圖3。
石油類整體去除率高達99%以上;穩(wěn)定運行期間(最后15d),在進水石油類44~48mg/L條件下,由圖3可見,混凝預(yù)處理出水石油類14~17mg/L、高鹽生化出水石油類0.71~0.78mg/L、深度凈化出水石油類0.10~0.13mg/L,平均去除率分別為66%、95%、84%。
2.4 揮發(fā)酚去除效果分析
中試裝置整體連續(xù)運行至穩(wěn)定運行期間,3個主體工段(預(yù)處理+高鹽生化+深度凈化)的揮發(fā)酚去除情況見圖4。
揮發(fā)酚整體去除率高達99%以上,其中生化段表現(xiàn)出較高的耐毒性水平及處理效果;穩(wěn)定運行期間(最后15d),在進水揮發(fā)酚43~56mg/L條件下,由圖4可見,混凝預(yù)處理出水揮發(fā)酚23~26mg/L、高鹽生化出水揮發(fā)酚0.12~0.17mg/L、深度凈化出水揮發(fā)酚0.01~0.04mg/L,平均去除率分別為52%、99%、89%。
2.5 SS去除效果分析
中試裝置整體連續(xù)運行至穩(wěn)定運行期間,3個主體工段(預(yù)處理+高鹽生化+深度凈化)的SS去除情況見圖5。
穩(wěn)定運行期間(最后15d),在進水SS133~146mg/L條件下,由圖5可見,混凝工段對其進行了大幅度脫除,混凝預(yù)處理出水SS15~19mg/L,為后續(xù)生化段創(chuàng)造了良好的進水條件;污水經(jīng)高鹽生化后,出水SS仍維持在20mg/L以下,也為臭氧工段提供了較好的進水條件;廢水再經(jīng)深度凈化后,出水SS2~4mg/L,肉眼觀察清澈透明。
2.6 可生物降解性能分析
文章中試結(jié)合廢水水質(zhì)狀況與工藝特點,采用“強化混凝”、“水解酸化”以及“臭氧氧化”作為不同工段的預(yù)處理手段,實現(xiàn)大分子有機物的開環(huán)、斷鏈以及部分有毒物質(zhì)的去除,更好的發(fā)揮了各工段處理效能與組合優(yōu)勢,實現(xiàn)高鹽稠油污水的穩(wěn)定達標(biāo)外排。
穩(wěn)定運行期間,各工段可生物降解性能(BOD5/COD)變化情況見表3。
由表3可知中試進水B/C為0.123~0.148,可生化性較差,經(jīng)“強化混凝”、“水解酸化”預(yù)處理后,B/C提升至0.264~0.271,接觸氧化進水品質(zhì)得以改善,其出水B/C0.083~0.103,可生化性很低,由此表明,生化工藝已發(fā)揮顯著的處理效能;因此,后段采用“臭氧氧化”進行廢水可生化性的再次提升以及部分難降解有機物的徹底降解,B/C提升至0.281~0.317,為后續(xù)BAF的有效發(fā)揮提供了有利條件。
3、結(jié)論
(1)“預(yù)處理(混凝沉淀)+高鹽生物強化(水解酸化-接觸氧化)+深度凈化(臭氧氧化-BAF)”工藝綜合處理某油田高鹽稠油污水,可實現(xiàn)其穩(wěn)定達標(biāo)外排,出水水質(zhì)遠遠滿足遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(DB21/1627―2008)一級要求,為稠油污水達標(biāo)排放工程化設(shè)計提供了技術(shù)依據(jù)。
(2)通過混凝藥劑復(fù)配、耐鹽微生物強化及組合工藝的協(xié)同增效,實現(xiàn)了高鹽稠油污水的多級強化穩(wěn)定高效處理;在進水TDS28500~31200mg/L、COD821~875mg/L、石油類44~48mg/L、揮發(fā)酚43~56mg/L、SS133~146mg/L下,處理出水COD38~43mg/L、石油類0.10~0.13mg/L、揮發(fā)酚0.01~0.04mg/L、SS2~4mg/L。
(3)結(jié)合稠油污水及工藝特點,采用“強化混凝”、“水解酸化”及“臭氧氧化”作為不同工段的預(yù)處理手段,可實現(xiàn)大分子有機物的開環(huán)、斷鏈以及部分有毒物質(zhì)的去除,更好的發(fā)揮了各工段處理效能與組合優(yōu)勢。
(4)該綜合處理工藝處理效果好,抗負(fù)荷沖擊能力強且運行穩(wěn)定,具有一定的推廣價值。(來源:江蘇方洋水務(wù)有限公司,中藍連海設(shè)計研究院有限公司)