三元前驅體生產廢水蒸發(fā)結晶處理技術
三元前驅體是鋰離子電池三元正極材料的主要生產原料。目前,主流的三元前驅體生產工藝是共沉淀法,即利用氨堿液創(chuàng)造沉淀和絡合環(huán)境,將Ni2+、Co2+、Mn2+按一定比例實現(xiàn)原子級的共沉淀反應。三元前驅體的生產廢水主要來自萃取系統(tǒng)和合成系統(tǒng),流量較大,以硫酸鈉為主要成分,還含有雜質離子和有機物等物質,直接排放會污染環(huán)境。隨著環(huán)保要求的日益嚴格及“零排放冶理念的深入,對三元前驅體的生產廢水進行綜合處理勢在必行。
目前,主要采用熱法蒸發(fā)結晶的方式處理硫酸鈉廢水,這種方式不僅可以節(jié)約大量用水,而且能得到具有一定經(jīng)濟價值的元明粉副產品。從經(jīng)營角度來說,這種方法的產出可以基本覆蓋生產成本,實現(xiàn)環(huán)保價值和經(jīng)濟價值的統(tǒng)一,而副產品元明粉的質量決定了其市場和價格。為保證元明粉的品質,維持蒸發(fā)結晶系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,需要在蒸發(fā)結晶前對溶液進行有效的前處理。本文基于某企業(yè)三元前驅體廢水的特點分析,介紹原料液中的雜質成分、有機成分和pH值對蒸發(fā)結晶過程的影響,并通過分析蒸發(fā)結晶前處理工藝中除有機物工序、除重金屬工藝和pH值調節(jié)工序存在的問題,針對性地提出了優(yōu)化建議。
1、三元前驅體生產廢水的特點
以某三元前驅體生產企業(yè)為例,其系統(tǒng)產生的廢水量約為3000m3/d,主要參數(shù)見表1。其中,合成系統(tǒng)產生的硫酸鈉廢水濃度約13%,堿度較高,幾乎不含重金屬及有機物,比較干凈;來自萃取系統(tǒng)的廢水則成分較為復雜,其主要是萃取轉皂產生的硫酸鈉溶液,除了含有約13%的硫酸鈉外,還含有Ni2+、Mn2+、Zn2+、F-、Cl-等雜質離子,并且還夾帶了萃取系統(tǒng)的有機成分。
該廢水中的有機成分表觀存在形式有三種:一部分是夾帶在溶液中的有機油相,其分散性較差,靜置后會析出并漂浮在液面上;一部分則是分散在水相中的細小油滴,形成較穩(wěn)定的乳濁液;還有一部分是溶解在溶液中的可溶性有機物。
2、料液成分對蒸發(fā)結晶的影響
硫酸鈉蒸發(fā)結晶是一個復雜的過程,原料液成分對蒸發(fā)結晶產生重要的影響。
2.1 雜質離子的影響
2.1.1 產生蒸發(fā)器結垢
蒸發(fā)器的結垢物可分為水溶性垢和不溶性料垢。水溶性垢主要是硫酸鈉在高溫加熱管表面析出的產物;而不溶性料垢主要是料液沉淀并吸附在壁面形成的金屬離子。二者均會導致蒸發(fā)器的傳熱效率降低、蒸發(fā)能力下降。
2.1.2 影響結晶生長
雜質對結晶過程的影響比較復雜,可能影響溶液的過飽和度和穩(wěn)定性,或在誘導期內影響晶體成核,或影響晶體的生長速率和晶體形貌,也可能影響晶體的團聚過程,具體影響的方向和程度需要進行針對性試驗才能確認。從晶體生長方面看,Na2SO4晶體的晶格與雜質的晶格不同,在正常情況下兩者不容易相互吸附和粘結;但當雜質成分逐漸富集時,Na2SO4晶格還未來得及成長,雜質就進入了晶核的凹角處形成包藏,導致Na2SO4晶格發(fā)生畸變,晶體難以長大,顆粒細小。
2.1.3 影響產品純度
一方面,雜質成分在硫酸鈉晶體中形成的包藏導致產品純度降低;另一方面,離心后的濕晶體仍夾帶少量溶液,干燥后該夾帶溶液中的雜質成分也混入產品中,使得產品純度降低。
2.1.4 腐蝕設備
F-、Cl-都是具有較強腐蝕性的離子。當Cl-吸附在金屬表面產生富集,會對金屬表面的氧化膜造成破壞,尤其是在酸性環(huán)境中,Cl-會在金屬表面形成氯化物鹽層,導致點腐蝕、應力腐蝕、孔蝕失和縫隙腐蝕,并且溫度越高其腐蝕能力越強,因此常規(guī)不銹鋼無法耐受Cl-。鈦材對Cl-具有一定的耐受性,但F-的存在會破壞鈦材表面的氧化物膜,造成鈦材的整體腐蝕。但F-、Cl-的腐蝕能力與其濃度、pH、溫度、溶解氧等因素有關,可以通過控制系統(tǒng)處于堿性環(huán)境,降低離子濃度、蒸發(fā)溫度、溶解氧量等措施減弱其腐蝕性,并綜合選用鈦材、雙相鋼、合金鋼等材質。
2.2 有機物的影響
2.2.1 料液起泡溢流
泡沫是氣體分散在液相中形成的分散體系,是由于表面作用形成的。蒸發(fā)產生的二次蒸汽上升至料液表面,被連續(xù)液膜分開形成氣泡。通常情況下,這些氣泡并不穩(wěn)定,會擴大并破裂,但當料液中存在有機物等成分時,循環(huán)濃縮后的溶液粘度增大,使得氣泡的液膜強度提高,穩(wěn)定性增強,氣泡的形成量劇增。此外,有機成分還降低了液膜的表面張力,使氣泡的半徑減小,液膜厚度增大,穩(wěn)定性增強。上述作用導致蒸發(fā)器內的氣泡穩(wěn)定堆積形成泡沫,并最終導致起泡溢流。
起泡溢流會給生產帶來嚴重的問題:一方面,物料進入二次蒸汽冷凝水中,導致料液流失、冷凝水水質變差等問題;另一方面,對于MVR蒸發(fā)而言,二次蒸汽中夾帶的鹽會附著在蒸汽壓縮機葉片上,影響壓縮機的安全使用。
2.2.2 影響結晶生長
晶體粒度控制是提高產品質量的重點,其實質就是抑制初級成核、延長晶體成長、減小二次成核。有機成分對晶體成核和生長過程的影響顯著,可改變溶液的表面自由能,改變晶體成核的條件,降低成核速率,嚴重時甚至導致不出現(xiàn)結晶。在晶體生長中,有機成分吸附在晶面上,降低了Na+、SO42-離子在晶體表面的擴散和聚集,阻礙晶體的生長速率,導致晶體產品的粒徑細小。
2.2.3 影響產品白度
在循環(huán)濃縮中,萃取系統(tǒng)帶入的有機成分導致COD大幅度提高,循環(huán)液的顏色逐漸變?yōu)獒u油色,且有機成分附著在產品上,使得產品白度較差。
2.3 pH值的影響
元明粉的結晶質量與溶液pH值相關。研究表明,當pH>10時,硫酸鈉在蒸發(fā)中的結晶困難,結晶的顆粒細小。將pH值調至7~9,更有利于結晶。此外,溶液中含有F-、Cl-離子,在酸性條件下對系統(tǒng)設備的腐蝕嚴重。因此,控制系統(tǒng)進料pH值為中性偏堿有利于設備防腐。
3、蒸發(fā)結晶前處理工藝運行存在問題及優(yōu)化
蒸發(fā)結晶前處理工藝需要根據(jù)溶液不同的特點采取針對性措施。某企業(yè)的前處理工藝采取了去除有機物、去除重金屬及調節(jié)pH值的措施來處理原料液,流程如圖1所示。下文針對該工藝流程和運行存在問題進行分析,并提出優(yōu)化建議。
3.1 去除有機物工序
通過脫除原料液中的有機物,可以大幅降低有機物在循環(huán)系統(tǒng)內的累積速度,改善蒸發(fā)和結晶條件。該系統(tǒng)采用了兩級除油措施,即先進行氣浮除油,再進行活性炭吸附除油。氣浮除油是利用溶氣泵將空氣混入循環(huán)溶液中,再將溶氣后的溶液送回溶液主體,通過合理的分布將氣體均勻釋放出來,然后由氣泡將溶液中的細小油滴帶到溶液表面,通過澄清使有機油相析出并分離。對于氣浮除油后的溶液,再通過活性炭吸附進一步脫除殘留的有機物。
實際運行中發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)的氣浮除油效果不佳,導致活性炭吸附除油的壓力增大,需要頻繁更換活性炭,不僅增加了活性炭消耗,而且增大了工作強度。其原因可能包括:1)萃取系統(tǒng)包括鎳、錳、鈷、鈧等多條萃取線,產生的廢水的有機成分不一,除了含有分散的油相外,還含有可溶性有機物,導致氣浮除油的效果下降;2)析出的浮油在空氣中靜置約1d后,會被氧化,粘度大幅增加,導致排放不暢,部分油污粘附在池壁上;3)萃取系統(tǒng)送入的溶液中實際有機物含量超過設計值,系統(tǒng)處理能力不足。
針對上述問題,從以下方面進行改善:1)首先應加強萃取系統(tǒng)的生產控制,從源頭上嚴格控制廢水中的有機物含量;2)加強氣浮除油的排油頻率,避免油污在除油槽內長時間停留;3)試驗發(fā)現(xiàn),當溶液的pH值調至1~2時,可溶性有機物會大量溶出,因此通過增加調酸操作將可溶性有機物分離出來成為浮油,再對溶液中的浮油進行脫除。
3.2 除重金屬工序
該系統(tǒng)采用化學沉淀法脫除重金屬離子。根據(jù)相關資料,Ni(OH)2、Mn(OH)2和Zn(OH)2的溶度積常數(shù)分別為2×10-15、1.9×10-13和1.2×10-17。各離子的沉淀終點分別約為9.7、10.7和8.5。而合成系統(tǒng)的廢水堿度高,與萃取系統(tǒng)廢水混合后,溶液pH值約為12,可以實現(xiàn)重金屬離子的沉淀。沉淀后的懸濁液再送入微孔過濾器進行過濾。
實際生產也驗證了兩種溶液混合可以實現(xiàn)重金屬離子的有效沉淀,但原料液的pH值、離子濃度、成分存在波動。對此,可以通過補充氫氧化鈉溶液來控制終點pH值,預防原料液中重金屬離子濃度增大,或其他高溶度積的金屬離子引入等情況。
系統(tǒng)運行一年左右后,微孔過濾器的PE材質濾芯的強度出現(xiàn)下降,容易發(fā)生斷裂。其原因包括:1)溶液有機物脫除效果不佳,導致有機物進入并粘附在濾芯上,對濾芯產生腐蝕;2)鹽類在濾芯微孔中的結晶膨脹也可能對濾芯結構造成破壞。
針對上述問題,從以下幾個方面改善:1)優(yōu)化溶液的除油工序,減少進入后段系統(tǒng)的有機物量;2)將PE材質濾芯更換為強度高的耐腐蝕合金材質,但濾芯作為一種耗材,需要綜合考慮成本;3)設置兩級過濾操作,先利用壓濾機過濾大部分沉淀,再進行微孔過濾器精濾,從而改善微孔過濾器的使用條件,延長濾芯的使用壽命。
3.3 pH值調節(jié)工序
該系統(tǒng)使用濃硫酸進行pH值調節(jié)。將濃度98%的硫酸送入靜態(tài)混合器中與溶液進行初級混合,再將混合液送入攪拌槽進行充分混合,在攪拌槽處設置pH監(jiān)測儀,并與濃硫酸調節(jié)閥連鎖,以控制溶液的pH值。
運行中發(fā)現(xiàn),靜態(tài)混合器出現(xiàn)腐蝕穿孔,這主要是由于濃硫酸與溶液混合時會放出大量熱,導致靜態(tài)混合器的進酸口處溫度很高。雖然混合器是襯里材質,但內襯材料在高溫下容易發(fā)生變形損壞,硫酸則發(fā)生滲漏和腐蝕。對此,可以先將濃硫酸配置為濃度約20%的稀硫酸,將大部分的稀釋熱轉移出去后,再進行pH值的調節(jié)。
該系統(tǒng)采用pH值自動調節(jié),但調節(jié)精度并不高,主要由于pH值的反饋具有一定的滯后性,其滯后程度與監(jiān)測前的混合時間有關。當監(jiān)測點距離混酸點太近時,反饋比較及時,但溶液混合得不夠均勻,監(jiān)測值誤差較大;當監(jiān)測點距離混酸點太遠時,雖然溶液混合均勻,但反饋值滯后較大。這種調節(jié)方式使得實際pH值在一定范圍內波動。針對上述問題,可以根據(jù)檢測數(shù)據(jù)摸索出波動的規(guī)律,并在控制編程中設置補償量,將pH值波動范圍縮小,并且蒸發(fā)結晶系統(tǒng)不要求將溶液pH值嚴格控制在某一固定值。
隨著蒸發(fā)濃縮的進行,循環(huán)液的pH值會逐漸提高達到11~12,超出了高效結晶的pH值范圍,因此應注意對循環(huán)液pH值的控制。
4、結束語
蒸發(fā)結晶前處理工藝對溶液的凈化,可以大幅降低系統(tǒng)結垢、起泡等風險,提高元明粉晶體成核和生長的條件,對于產品粒徑和純度等有一定的保障。但蒸發(fā)結晶前處理工藝作為一種事前控制措施,對雜質產生的影響容易出現(xiàn)分析偏差,從而造成前處理不徹底的情況,因此如何針對三元前驅體生產廢水的特殊性進行設計,并根據(jù)實際運行情況進行優(yōu)化調整顯得尤為重要,本文希望通過對該前處理系統(tǒng)的分析和討論,給類似生產提供一些參考。
值得一提的是,溶液的前處理并不是一勞永逸,處理后殘余的雜質仍然會在循環(huán)濃縮中慢慢積累并造成影響,因此仍需要對循環(huán)液或離心母液采取凈化措施,即進行溶液的后處理,通過雙重手段實現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定運行。(來源:中國恩菲工程技術有限公司)