白酒廢水處理站工藝改造技術(shù)
某白酒生產(chǎn)企業(yè)位于工業(yè)園區(qū)內(nèi),現(xiàn)狀白酒廢水處理站占地面積為831m2,建筑面積為1559m2,設(shè)計處理規(guī)模為2000m3/d,工藝流程為:格柵+旋轉(zhuǎn)過濾器+調(diào)節(jié)池+一級反應(yīng)沉淀池+加熱池+多級內(nèi)循環(huán)(MIC)厭氧反應(yīng)器+改良厭氧-缺氧-好氧法(A2O)單元+二沉池+臭氧接觸池+曝氣生物濾池(BAF)+提升池+二級反應(yīng)沉淀池+生物炭濾池+清水池及出水池。廢水處理后,出水需要達(dá)到《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB27631―2011)的污染物排放限值要求。但是,受諸多因素影響,系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,廢水處理效果較差,當(dāng)前急需進(jìn)行工藝改造與擴(kuò)建。
1、白酒廢水處理站運行現(xiàn)狀
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,目前,該白酒廢水處理站的實際處理規(guī)模為1000~1500t/d,無法達(dá)到設(shè)計處理規(guī)模要求。實際進(jìn)水水質(zhì)與設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)相差較大,特別是化學(xué)需氧量(COD)、總氮(TN)和總磷(TP)均遠(yuǎn)高于設(shè)計值。
1.1 存在的問題
MIC厭氧反應(yīng)器存在嚴(yán)重的跑泥現(xiàn)象,無法形成顆粒污泥。MIC厭氧反應(yīng)器處理能力低,COD負(fù)荷僅為3kg/m3左右。進(jìn)水TN、TP超設(shè)計值,原A2O工藝無法滿足脫氮除磷要求。生化段監(jiān)測系統(tǒng)基本無法正常使用。曝氣生物濾池和活性炭濾池的填料都出現(xiàn)嚴(yán)重板結(jié),基本處于廢棄狀態(tài)。廢水處理站的沼氣系統(tǒng)基本廢棄,沼氣系統(tǒng)的供熱量無法滿足MIC厭氧反應(yīng)器的升溫需求,設(shè)備基本已無法正常使用?;鹁媾c沼氣柜距離太近,有嚴(yán)重的安全隱患。在原有的污泥脫水車間,脫水后的污泥含水量仍然大于90%,不能滿足生產(chǎn)需要。部分設(shè)備與施工圖設(shè)備表參數(shù)不一致。超濾系統(tǒng)的膜通量下降很快,達(dá)不到設(shè)計使用年限,系統(tǒng)無法正常運行。白酒廢水處理站的自控儀表設(shè)備基本處于廢棄狀態(tài)。
1.2 污染物處理效果
根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù),現(xiàn)狀項目各單元COD平均去除率為15.4%,去除效果較差,不能達(dá)標(biāo)排放。一級反應(yīng)沉淀池運行不正常,對COD和TP去除幾乎沒有作用。MIC厭氧反應(yīng)器對COD的去除率僅為64.1%,導(dǎo)致出水COD濃度較高。A2O單元對COD的去除率為92.1%,去除效果較好。二級反應(yīng)沉淀池對COD的去除率僅為26.5%。MIC厭氧反應(yīng)器對TN的去除率為10%,對TP的去除率為19.2%。A2O單元對TN和TP的去除效果一般,去除率分別為78.1%和88.1%。二級混凝沉淀對TN和TP的去除率分別為30%和37.5%。
2、白酒廢水處理工藝分析
白酒廢水中,有機(jī)物含量高,水質(zhì)不穩(wěn)定。本項目進(jìn)水COD濃度大于10000mg/L,TN濃度大于300mg/L,TP濃度大于100mg/L,屬高濃度有機(jī)廢水,水量與水質(zhì)隨著生產(chǎn)周期波動,變化較大。白酒廢水可生化性較高,但仍存在不可生化降解的物質(zhì)。白酒廢水主要來源于糧食發(fā)酵,COD的主要成分為小分子有機(jī)物,生化降解性好,但部分有機(jī)物不可生化降解。
白酒廢水處理要求高。本項目要求出水COD濃度小于50mg/L,TN濃度小于15mg/L,TP濃度小于0.5mg/L。進(jìn)水含有大量高粱殼、酒糟、糧食碎屑、糊精等懸浮物和膠體物,如不去除,則會影響后續(xù)生化系統(tǒng)處理效果。本項目工藝改造的設(shè)計重點是經(jīng)濟(jì)高效地削減COD、TN、TP等指標(biāo),使得出水達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。目前,白酒廢水一般采用“前處理+厭氧好氧+深度處理”的多級處理技術(shù)路線。白酒廢水性質(zhì)復(fù)雜,要將多種處理方法優(yōu)化組合,形成最佳處理工藝路線。
3、工藝設(shè)計
改造后,本項目采用“集水池+淺層氣浮池+磁混凝沉淀池+酸化均質(zhì)池+一級厭氧池+膨脹顆粒污泥床(EGSB)厭氧反應(yīng)罐+厭氧斜管沉淀池+厭氧好氧工藝-膜生物反應(yīng)器(AO-MBR)組合池+AO一體化反應(yīng)池+Fenton高級氧化池+曝氣生物濾池”的組合工藝。
3.1 集水池
原廢水管道分為南北兩條,將廢水分別送入廢水處理站,北向管道廢水進(jìn)入現(xiàn)有集水池,南向管道廢水進(jìn)入現(xiàn)有調(diào)節(jié)池。現(xiàn)將南向管道也接到集水池,廢水先統(tǒng)一收集至集水池。集水池設(shè)計水量為2000m3/d,有效容積為96m3,水力停留時間為1.1h。配備機(jī)械格柵1臺,功率為1.1kW;提升泵流量為50m3/h,揚程為14m,功率為4kW,3用1備;浮球液位計配備1套。
3.2 淺層氣浮池
新增1臺淺層氣浮池,最高處理負(fù)荷是平均負(fù)荷的2~3倍,設(shè)計水量為2000m3/d,表面負(fù)荷為1.7~2.7m3/(m2?h)。加壓提升泵流量為45m3/h,揚程為38m,功率為11kW,2用1備。同時,利用原有空壓機(jī)作為配套設(shè)備。
3.3 磁混凝沉淀池
利用原有反應(yīng)沉淀池進(jìn)行改造,磁混凝沉淀池設(shè)計水量為2000m3/d,其分別設(shè)有混凝反應(yīng)池、絮凝反應(yīng)池和物化沉淀池。其中,混凝反應(yīng)池投加藥劑聚合氯化鋁(PAC)和磁粉,有效容積為20m3,水力停留時間為15min,配有攪拌反應(yīng)器1臺,功率為1.5kW;絮凝反應(yīng)池有效容積為20m3,水力停留時間為15min,配有攪拌反應(yīng)器1臺,功率為1.5kW;物化沉淀池表面負(fù)荷為2.0~3.2m3/(m2?h),配有磁分離機(jī)1臺,主電機(jī)功率為1.5kW,物料提升泵有2臺,流量為10m3/h,揚程為10m,功率為0.75kW,1用1備。
3.4 酸化均質(zhì)池
利用原有調(diào)節(jié)池,酸化均質(zhì)池設(shè)計水量為2000m3/d,有效水深為5.0m,有效容積為830m3,水力停留時間為10h。提升泵流量為55m3/h,揚程為22m,功率為7.5kW,2用1備;電磁流量計有2臺,口徑為125mm;浮球液位計配備1套,測量范圍為0~9m;潛水?dāng)嚢铏C(jī)有4臺,功率為4kW。
3.5 一級厭氧池
利用原有MIC厭氧反應(yīng)器,作為后續(xù)新增EGSB厭氧反應(yīng)罐的預(yù)處理工序,設(shè)計水量為2000m3/d,有效容積為1900m3,水力停留時間為22.5h。配有水封罐、三相分離器、布水系統(tǒng)、設(shè)備本體管道、爬梯護(hù)欄和循環(huán)水泵。循環(huán)水泵配備2臺,流量為85m3/h,揚程為8m,功率為4.0kW。
3.6 EGSB厭氧反應(yīng)罐
新增EGSB厭氧反應(yīng)罐2套,設(shè)計流量為2000m3/d,有效容積為3633m3,水力停留時間為43.6h,COD負(fù)荷為5.9kg/(m3?d)。配有水封罐、三相分離器、布水系統(tǒng)、設(shè)備本體管道和爬梯護(hù)欄。沼氣燃燒系統(tǒng)沼氣產(chǎn)量為700m3/h。循環(huán)水泵流量為85m3/h,揚程為8m,功率為4.0kW,2用1備。
3.7 厭氧斜管沉淀池
新增構(gòu)筑物,采用斜管沉淀池的工藝形式。設(shè)計水量為2000m3/d,有效容積為3633m3,水力停留時間為43.6h,表面負(fù)荷為1.4m3/(m2?h),配有斜管填料60m2。污泥回流泵流量為30m3/h,揚程為18m,功率為4.0kW,2用1備。同時,配備6個自動閥。
3.8 AO-MBR池
利用原有生化池進(jìn)行改造,AO反應(yīng)池處理量為1200m3/d,MBR系統(tǒng)設(shè)計過水量為2000m3/d,設(shè)有缺氧池、好氧池、MBR池及MBR清水池。缺氧池超高為0.5m,有效容積為540m3,水力停留時間為10.8h,配有潛水?dāng)嚢铏C(jī)3套。好氧池超高為0.5m,有效容積為1555m3,水力停留時間為31.1h,配有曝氣系統(tǒng)1套、潛水推流器4套。MBR池超高為0.7m,有效容積為677m3,水力停留時間為13.5h,配有曝氣系統(tǒng)1套,混合液回流泵3用1備,產(chǎn)水泵2用1備,反洗泵1用1備。MBR清水池有效容積為65m3,水力停留時間為1.3h,配有反洗泵,流量為70m3/h,揚程為8m,功率為3.7kW,1用1備。
3.9 AO一體化反應(yīng)池
該系統(tǒng)包括缺氧段、好氧段和澄清段,與上一組AO-MBR系統(tǒng)并聯(lián)使用,以有效應(yīng)對濃度多變的來水水質(zhì)。設(shè)計水量為800m3/d,有效容積為2000m3,水力停留時間為2.5d。配有曝氣系統(tǒng)、自動回流系統(tǒng)、高效分離系統(tǒng)、移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR)填料、碳源加藥裝置、內(nèi)部管材和管件。
3.10 Fenton高級氧化池
Fenton高級氧化池由原曝氣生物濾池改造,分為1池和2池,設(shè)計流量為2000m3/d,有效水深為6.0m,有效容積為104m3,水力停留時間為75min。1池配有pH儀表1臺、攪拌反應(yīng)器1臺、曝氣攪拌穿孔管1批,2池配有氧化還原電位(ORP)儀表1臺、攪拌反應(yīng)器1臺、曝氣攪拌穿孔管1批。pH調(diào)節(jié)池有效容積為20m3,投加藥劑液堿,水力停留時間為14min,配有pH儀表1臺、攪拌反應(yīng)器1臺。絮凝反應(yīng)池有1座,投加藥劑聚丙烯酰胺(PAM),有效容積為20m3,水力停留時間為14min,配有攪拌反應(yīng)器1臺。物化沉淀池有1座,配有刮泥機(jī)1臺、排泥泵2臺。
3.11 曝氣生物濾池
曝氣生物濾池由原生物炭濾池改造,作為末端水質(zhì)把關(guān)措施,可去除部分懸浮物和COD,確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。設(shè)計水量為2000m3/d,有效容積為136m3,水力停留時間為4.4h,過濾速度為3m/h,配有曝氣系統(tǒng)和高效濾料。
4、結(jié)論
經(jīng)工藝改造,該白酒廢水處理站擴(kuò)建可采用“格柵+淺層氣浮池+磁混凝沉淀池+酸化均質(zhì)池+一級厭氧池+EGSB厭氧反應(yīng)罐+厭氧斜管沉淀池+AOMBR池+AO一體化反應(yīng)池+Fenton高級氧化池+曝氣生物濾池”的組合工藝。研究表明,該工藝投資較小,施工期較短,出水達(dá)標(biāo)保障率高,是目前穩(wěn)妥可行的改造方案。(來源:鵬凱環(huán)境科技股份有限公司)